提高醬香型云門陳釀酒質量的工藝技術措施
1 限產保質
在每年與車間簽訂經濟責任制時,堅持控制產量保質量,即對全年出酒率設上限,超過出酒率上限的產量視為零,不與計件單位掛鉤。在質量上,對醬香、醇甜、窖底香各分三個級別。醬香酒越多,工資越高;等級越高,計件單價越高。通過限產保質,使得車間更加重視工藝控制,并采取了很多提高質量的措施。
2 嚴把高溫大曲質量關
曲為酒之骨。沒有好的大曲,酒質也就無從談起。
應堅持伏天踩曲,由于伏天溫度高而且溫度大,各類微生物的生長快速而活躍,有利于做出優質曲;嚴格控制拌料水分在38%-40%;以貯存一年以上的醬香味大的金黃色曲為曲母;注意曲房管理及保溫保潮工作;嚴格控制第一次翻曲的條件,在曲堆內溫度達到65℃左右時進行;大曲出房入庫貯存后,貯存期低于3個月的大曲禁止用于釀酒生產。
3.1 二次酒前嚴格控制出酒
3.1.1 掌握好原料(高粱)粉碎度:下沙二、八成,糙沙三、七成,即下沙20%的碎粒、80%的整粒(擠有裂紋或破皮),糙沙30%碎粒、70%整粒。粉碎中,嚴格控制不能有粉狀過頭或跑粒現象的存在,否則會發生淀粉易被利用,造成一次出酒率偏高,或發糧操作不易吸水,導致蒸料生熟不均現象,影響工藝的控制。
3.1.2 控制發糧水分:投料生產中,發糧水分控制在36%-40%之間,并在潤料過程中,堅持計量分堆,按堆計量用水。操作時,堅持圓堆翻料,以使原料吃水均勻,禁止跑堆操作或打長形堆,以防出現吃水不勻而影響原料蒸煮的現象。為原料隨輪次出酒而逐漸蒸煮糊化打好基礎。
3.1.3 投料階段,堆積上堆水分不宜大,一般以39%-45%為宜,入池水分在40%-46%之間。如水分過大,發酵作用快,升溫過猛,易造成發酵不徹底或糧醅柔膩、不好操作。更重要的是,如果此時水分大,原料蒸煮糊化過于徹底,淀粉溶出量偏大,造成一、二輪酒產酒多,出酒率高,而影響整個生產周期各輪次的出酒比例,使得優質酒比率下降,從而影響經濟效益。
出酒后的水分控制,可根據天氣情況及室溫情況的變化,采取相應的調整措施。入池水分二次酒前≤48%,以后隨天氣的變暖、輪次的增加而遞增,六次酒后≤56%。
3.2 適度蒸料,控制輪次出酒比例
原來我們在投料生產時,蒸料時間均控制在2.5小時以上,且汽壓控制在0.05Mpa-0.10Mpa之間,原料以蒸透為主,但高粱蒸透后吸水大,變得過于柔軟,堆積時上堆水分大,堆積疏松度較差,易形成表面菌層,產香不好,而且茬子黏不易操作。更為關鍵的是,前期出酒不易控制。通過探索,我們縮短了下、糙沙生產的蒸料時間,適當降低了蒸料汽壓,并在后輪次視情況適當延長蒸料時間,提高了茬子疏松度以及堆積質量,控制了各輪次出酒比例。
3.3 高溫堆積
下、糙沙及一次酒后的堆積溫度的高低,對中后期輪次出酒的香味物質的形成有很大的關系。堆積溫度高,有利于嗜熱微生物的生長繁殖,有利于醬香物質的形成,同時起到抑制酵母繁殖使其早衰,死亡自溶,為堆子的美拉德反應提供動物性蛋白底物的目的,又可達到抑制一、二次酒產量的效果。
但是,一次酒后的堆積正值農歷十二月最寒冷的時節,為保證堆子升溫高,必須通過密封門窗,蓋保溫材料,提高上堆溫度,以保持上堆的適當水分來提高堆子的疏松度,適當增加用曲量來解決。
復式堆積是我們在生產中對堆積發酵的創新操作,它較好地解決了堆積發酵起溫發酵不透、堆心不起溫的問題。其方法為:以兩個發酵池為一組。第一個池子在頭一天堆積時打成兩個半堆;第二個池子在第二天堆積時分成兩部分,分別覆蓋于頭一天第一個池子的兩個半堆之上。這樣,第一個池子的糧醅經過一天的堆積發酵后,起到了加大堆子與空氣接觸的面積,延長網羅微生物進行二次發酵制曲時間的作用。
通過改進,復式堆入池時,堆子的整個斷面可明顯看到酵母菌生長的白色層有兩層,為原來堆積的兩倍以上。堆心也多起溫見白色,堆子聞香大幅度提高。
我們通過多年對堆積工藝的探索,形成了二次酒前堆積溫度頂溫≥54℃,大回酒堆積頂溫48℃-52℃,后期堆積頂溫48℃-50℃的控制模式。
3.4 高溫入池,回酒養醅,池內高溫發酵
堆子達到頂溫后需迅速入池。入池過程中,邊入池邊潑入適量15%vol-25%vol左右的酒尾,進行回酒養醅。酒尾用量,以入池水分不超出工藝規定的輪次入池水分為準。迅速入池使得已堆積起溫醅子的溫度不易散失,使入池溫度達到33℃左右,提高池內發酵溫度,有益于嗜熱微生物的生長繁殖,使產香物質進一步得到加強,而且醅料在發酵池內自然沉降24小時后再泥封池頭,等于將池內上部醅料進行再一次的堆積發酵,使大量的高溫香味物質積聚于池內上部醅子中,為分層蒸餾、摘取醬香酒創造了基礎條件。
3.5 窖池的監測與管理
我們堅持用數顯窖池測溫計對池內發酵情況進行連續的溫度監測。結合生產時的天氣、室溫等環境情況,入池化驗條件、出池后化驗結果,以及所產原酒的色譜數據進行工藝分析,確認生產操作參數的合理性及對原酒質量的影響程度,不斷調整修改生產操作,使工藝參數符合工藝規程。
同時,窖泥封泥后,隨著發酵的進行,窖池封泥會因下降而在四周池邊出現裂縫,若不及時補好,會燒池頭而影響酒質和產量,造成生產的損失。因而,安排專人負責窖池管理,定期檢查,隨時補好窖池封泥裂縫,也是提高產品質量的措施之一。
3.6 嚴格蒸餾操作,確保摘酒質量
3.6.1 緩慢裝甑
醬香酒由于酒醅黏度大,裝甑操作中易出現偏甑打眼子現象。為提高裝甑質量,我們通過培訓及生產中的傳、幫、帶和技術比武等活動,培養選拔裝甑技工,給他們適當的經濟獎勵,保證了裝甑操作的質量。并在生產工藝規程中,對此作出了較為明確的規定:上甑及蒸餾汽壓0.01Mpa-0.02Mpa,裝甑時間≥30分鐘/甑(1.3m3/甑),對此項工作在工作標準及考核細則中,作出了詳細的獎罰規定,確保了緩火裝甑的工作質量。
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