賒店老酒走可持續發展之路
賒店老酒多措并舉實現節能減排
近年來,河南賒店老酒股份有限公司堅持以環境無污染、資源無浪費為發展目標,走可持續發展之路,把節能降耗,最大限度地減少有害物的排量作為重中之重,采取科技創新、內部挖潛的方式,實現節能減排,保護自然環境。
科技創新,實現節能
2010年上半年,酒精生產形勢嚴峻,糧食價格高,酒精價格低。為此,公司提出了“向內使勁、增收節支、技術創新”的十二字方針,強化內部管理,狠抓節能挖潛,使酒精生產的噸酒精耗糧下降了0.9%。公司還投資80多萬元,對蒸餾工序的預熱器和粗餾塔進行技術改造,使熱蒸汽的利用率提高了10%,兩項合計每年可為公司新增效益160余萬元。
對酒精生產工藝進行改造。酒精生產原來一直采用傳統生產工藝——高溫蒸煮法,這種方法耗能高、安全性差、設備利用率低、出酒率低。本次改造采用國家提倡的噴射液化雙酶法中低溫蒸煮工藝,設備利用率高,能耗低,出酒率高。
實施能量系統改造。目前系統所用電器都是老式裝置,變配電及電力動力設施都是上世紀80年代的設備,部分高壓電機在實際運行的過程中,長期處于“大馬拉小車”狀態,造成能源浪費,同時影響生產的穩定運行。新增的變頻節電裝置,可以使普通異步電動機實現無級調速;啟動電流小,減少電源設備容量;同時對電機具有保護功能,降低電機的維修費用,具有顯著的節電效果。
對工業鍋爐改造。目前使用的幾臺鍋爐都是普通的鏈條式鍋爐,煤耗高且不節能,本次購置的新型節能循環硫化床鍋爐,降低能源消耗,年節煤率達到10%。
實施能量系統優化改造后,年節能(折標煤)量15000余噸,節約燃煤800余萬元。
減少廢液排放量,實現循環利用
酒精生產的副產物廢糟液是一種重大的污染源,公司每天產生1萬立方米以上的廢糟液。自2000年以來,公司投入巨額資金購置了DDGS處理系統,將每天所生產大量的廢糟液轉化為DDGS飼料。分離后的清液退回生產系統,重復使用。2002年,公司又采用廢熱回收新技術,對DDGS系統的蒸發工段進行技術改造,改造后的蒸發系統,有效地降低了生產成本。可由于受設備、技術等因素的制約,雖采取了改進設備、清液回用等措施,仍有少量清液無法處理,影響了正常的生產。2010年初,為徹底改變這一被動局面,公司投入近400萬元建成一座由1100立方米好氧罐和1000立方米的厭氧罐組成的污水處理系統,日處理污水達18000噸,處理后水質的COD指標達到了國家規定的排放標準,目前已投入運行,效果良好。
廢渣制成磚,變廢為寶
自備電站每天都產生大量的廢物,過去都以低廉的價格賣掉,隨著國家對環境的保護日益重視,相繼出臺了嚴禁建筑業使用粘土磚的有關政策。公司不失時機地上馬了年產6000萬塊高強度粉煤灰渣磚項目。該項目的實施,實現了資源無浪費、環境零污染的目標,僅此一項公司每年可新增效益300萬元。

